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改向滾筒改造方案實例分析
作者:南泰改向滾筒
在某一生產車間現場,我們發現改向滾筒的筒軸經常會出現損壞。在經過檢查和分析之后,確定了具體的改造方案:保持原來的中心距不變,但是把改向滾筒的滾筒軸徑從原來的180毫米改為220毫米。同時去掉鎖緊套,而且還換上了更優質的軸承以及相應的軸承座。
從計算數據來分析的話,經過這樣的改進,能夠承受具體的沖擊載荷和靜載荷要求。在進行施工的時候,首先將皮帶機關停,并拉下急停開關,同時切斷在皮帶驅動電機控制柜的主電源,合上接地刀。接下來,按照要求拆除掉配重上改向滾筒兩側的罩子和影響施工的附屬設施。
然后通過一些方法使得改向滾筒的緊固螺栓松脫,經過一系列的操作之后將原來的舊滾筒拆下來。之后量取新滾筒軸承座的中心距和固定螺孔距離位置,并且重新在固定軸承座的臂架梁上打孔,然后通過吊車把新的滾筒吊到適當的位置。
當位置確定之后,然后再按照要求把新的改向滾筒放置好,并且及時將各個螺栓擰緊。調整好之后,還要為滾筒涂抹適量的潤滑油,確認好現場的情況,并且確認維修人員安全撤離后之后恢復皮帶機的急停拉繩。然后再進行試運行,觀察其的運行狀態和滾筒兩端軸承座的溫度。
從實際改造效果來分析的話,在改造完成之后,很好的解決了這個問題。改向滾筒在運行的過程中,不僅非常穩定,而且無任何故障,在實際工作中發揮出了的使用性能。